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浅析影响回转窑内衬使用寿命的主要因素及改进措施

时间:2023-06-28 14:49:56

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回转窑是预焙阳极系统生产过程中石油焦煅烧设备,内衬使用寿命直接影响煅烧环节生产,对下游各工序造成影响。实际过程中浇注料易脱落,内衬寿命较短,修理频繁,造成运转率较低,煅烧环节生产成本高。因此,通过分析影响回转窑内衬寿命的主要因素,制定量化控制措施,提高设备运行率,降低生产成本,已成为当务之急。

1 回转窑的结构和工作原理

回转窑通常由筒体与窑衬;滚圈;支撑装置;传动装置;窑头罩;燃烧器;窑尾罩;下料设备八部分组成。由于回转窑筒体与水平面有 3°的倾斜角,石油焦进入窑内后,沿着轴向从高端向低端移动。同时筒体缓慢自传,物料产生一个既沿着圆周方向的翻滚。石油焦在窑内通过预热带、煅烧带、冷却带三个温度段,排除水分和挥发份得到煅后石油焦。

2 影响回转窑寿命的主要因素分析

为了找出影响回转窑寿命的主要因素,我们通过对 年回转窑停产原因统计分析,回转窑停产的主要问题是内衬破损,占停窑的 48%。

内衬破损的问题所在是:回转窑在高温热场中使用,由于急冷、急热产生的热应力无法释放。内衬浇注料以氧化铝为主,内含钙盐,高温下钙盐与碳质接触,使氧化铝还原,出现酥松。内衬破损主要表现为风嘴料脱落,以及重质料、轻质料的破损、脱落。

经过实际分析,内衬破损的主要影响因素首先是浇注料本身的性能和现场施工质量;其次工艺控制不到位,烘窑升温及日常稳定控制执行不到位;第三日常维护不到位,造成回转窑设备异常,频繁启停,加剧了回转窑内衬的脱落。

3 改进实施内容

(1)化验验收内衬材料,确保材料质量。对内衬材料严格验收,包括材料出厂合格证、与材料相符合的标牌、质量检验报告、厂家批号等。按规定抽样化验,试验合格后方可用于生产。

(2)解决浇注料炸裂问题。根据不同的浇注料要求加水量,加入量要走下限,宜少不宜多。在浇注料中加入防爆剂,在耐火浇注料受热干燥的时候,碱式乳剂的脱水胶化在基质中形成网片形状的微裂纹通道,增大了高铝黏土耐火浇注料的透气率。

(3)回转窑不同部位使用中温度需求不同,结合需求使用材料。靠近外层砌筑 50 mm 厚的保温耐火材料,高温煅烧处浇注 180 mm 厚的高温耐火浇注料,在其它部位浇注 180 mm 厚的普通耐火砼。有效避免内衬脱落,减少维修,延长了回转窑的寿命。

(4)严格施工要求和施工措施。把筒体内的焊渣、杂物、油污、尘土等物清扫干净后方能进行浇注料的浇筑施工;对施工部位的现场清理和模具校正,涂油工作必须事先认真落实;所应用的浇注料进入现场要按不同牌号分开堆放,严禁混杂,如发现受潮、雨淋、结块、包装标记不清或受到污染的、过期的不允许使用;使用水应为清洁的中性水,施工环境温度保持在 6~25 ℃。浇注料搅拌过程中严禁中途放置,同一作业的搅拌量,搅拌时间、配比应一致,搅拌完时浇注料必须在 20 min以内施工浇注。施工中,为达到良好的填充效果,应使用震动棒震动,按倒料顺序依次捣实。

(5)回转窑启动(烘窑)至关重要,启动过程是浇注料烘烤排出水分的过程,升温过快,使炉体各部位造成不平衡应力,烘炉后炉体产生变形或较大开裂。因此,要设定烘炉曲线,根据浇注料的膨胀特性,结合内衬砌筑米数设定。以窑尾温度为基准,设定 120、240、360、450 ℃四个保温区间,并结合排水量情况延长保温时间。烘炉恰当会延长内衬使用寿命。

(6)停窑一定要按照停窑的程序进行。突然停窑降温过快,影响回转窑筒体,同时钢材与浇注料收缩比差异可能造成浇注料的破碎。

计划停窑时,要按下列步骤进行操作。提前一小时停止加料;停窑降温以窑尾气流温度为基,当气流达到100℃以下时,停止转窑,即认为停窑结束;停窑操作过程中,不打开窑门和观察孔,以防止空气影响大窑寿命。应急过程中使用发电机完成排料降温作业。

(7)工艺条件控制。煅烧生产过程以保证质量和产量为基础,明确稳定煅烧带位置,匹配出对应的工艺技术条件,实现工艺条件制度化,现场操作标准化。最大程度稳定回转窑生产过程,延迟内衬寿命。表 1 为现阶段优化后的工艺条件。

表 1 优化后的工艺条件

(8)回转窑检修保养。回转窑检测调整是平稳运行重要工作,检测是准确提供设备现状各项技术参数,真实反映现在设备的技术状态,为准确维护、检修、调整回转窑,提供科学理论数据,弥补、缩小测量误差范围。确保承载托轮与回转窑的轴线平行,窑体上下移动。并根据回转窑设备运行状况,制定定检计划,结合使用周期,将拖轮支承装置、传动装置与回转窑修理同时进行。保证设备设施有效稳定运行,降低因异常停机对内衬寿命的影响。

4 效 果

优化前后回转窑使用寿命差距甚大,6# 窑使用寿命比优化前提高了 199 天,7# 使用寿命比优化前提高了 246 天,效果显著。两台回转窑增加煅后石油焦产量约 8500 吨,节约检修费约 150 万元。

5 结 语

我们在以后的生产实践中不断总结经验,以求工艺技术条件之间的最佳匹配,最终达到回转窑高产、高质、高寿命、低成本的高效运行。

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